绝大多数混凝土浇筑为开始除静电,水泥用量大,易产生表层缝隙。在洞身砼施工中,为操纵墩墙砼表面收缩裂缝,实施了多种多样对策。早期通常是取通榆河的深度水搅拌砼,减少砼的进仓环境温度;用绣花枕头遮盖砼输送泵管,专职人员浇灌,减少砼运输环节中温度;在砼中掺入了6-7%的抗渗等级抗裂剂,在符合地泵前提下,减少砼的部门加水流量,从而减少砼收拢。但表层收缩裂缝仍然存在,查找原因通常是墩墙里环境温度较高,里外温度差比较大。依据9#洞身墩墙测温记录,砼里的*高温环境为53℃,里外*大温度差为30℃。对于本项目的具体情况,在砼两侧难以采取相应的隔热保温对策,将砼的里外温度差保持在适宜的范畴之内。
现浇混凝土工程施工铺设承台冷却管
由此,在12#洞身砼施工过程中,确定开展在墩墙里预埋件承台冷却管实验,试压减少砼的结构环境温度,做到操纵砼里外温度差的效果。并且用无纺土工布封闭式隧洞洞边,运用冷凝器的出水量,做为喷洒水,增强了工作温度和减少环境湿度。
1承台冷却管布局
1.在所有墩墙核心位置,从底高于一切布局6道1.2″燃气管,*底一道距底版面80cm,随后每往上90cm等距离布局一道,运用支撑点模板的对销地脚螺栓,对冷凝器进行加固;2.六道承台冷却管分两条路线交叉式布局,三道由上下游渗水,中下游出水量;另三道中下游渗水,上下游出水量;3.在墩墙顶端竖直向设一根1.5″供水管道,分供三道1.2″承台冷却管;4.洞身两边各布局一道4″供电负责人,并且用一台7.5Kw-4″潜污泵从通榆河打水、分岔提供1.5″自来水管。
2承台冷却管组装、铺设
1.冷凝器安装完成后,开展试试压,逐道查验连接头及出水量状况;2.排水口组装调节阀门,用以调节阀门;3.管道施工捆扎坚固,砼浇筑环节中留意维护,定期检查,避免管路偏移设计方案部位或受到毁坏进而影响制冷实际效果。
3冷却循环水运作
1.在承台冷却管埋于砼之后,即逐渐试压,在砼的里外温度差降至15℃上下,终止供电;2.供电的并且用二台7.5KW-4″潜污泵及一台15Kw渣浆泵分节将冷却循环水抽排出来闸塘,避免了闸塘存水受淹,危害其他位置的正常工作;3.专职人员值勤密切关注供电和排水状况;4.专职人员进行相应的温度检测,并认真检查。
4自来水管的封闭式
终止试压后,用压缩气体擦净管里的停留水,关掉截止阀,向管中灌掺入防渗漏抗裂剂的水泥砂浆,注浆一定量后,稍微开启截止阀,清除管里的气体,关闭后直至注满才行。待水泥砂浆凝结后拆卸截止阀,根处凿深5cm,切除多余管道,顶端用钢板封闭式后,混合砂浆修复到砼面平。
5环境温度观察及缝隙状况本次砼中没加抗渗等级抗裂剂,在砼中预埋件承台冷却管,高效的减少了砼的结构环境温度,内部结构温度在47℃,砼的里外温度差为21~23℃,浇制3-4天之后,砼的里外温度差做到15℃上下。在拆板后复认真仔细,北端两条墩墙没有发现缝隙,南端2#墩墙有裂缝3道,在其中一道缝长5m前后、另两条在3m上下;南端1#墩墙有裂缝2道,在其中一道缝生长在5m前后、另一道在3m上下。以上结论表明,根据采用在符合地泵规定前提下降低砼的部门加水流量(出支管落度在12~14cm)与在砼中预埋件承台冷却管的举措,高效地控制住了墩墙壁的缝隙。
6此次缝隙造成的可能性缘故
1.基本的束缚;2.撞南墙温度超过其他墙,且持续时间长。产生缝隙的两条墙,在安排的六道承台冷却管中,有二道水流量比较小;3.砼硬底化过程的当然收拢;4.浇制坯厚操纵不紧,强制平仓振捣力度不足匀称。
7结束语,砼造成缝隙的主要原因的因素很多,掌控的对策也的因素很多,要避免是比较难的,预埋件承台冷却管只是一种控制措施。